以勤為馬,可抵明月春山

自2009年加入金久水泥以來,安保華歷經十五載風雨,從一名稚嫩的“問路人”蛻變為引領團隊的“領路人”,在水泥生產的每一道工序中,都留下了他堅實的足跡。如今,身為金久水泥制造部副部長的他,肩負著水泥磨及水泥發運系統的管理重任。
初心如磐,勇擔降本重任
2017年,金久水泥加入魚峰集團后,迎來發展的春天,實現了公司與員工的雙贏。然而,2022年的市場寒潮,讓成本競爭日益激烈。面對困境,安保華挺身而出,毅然承擔起公司“技改降本”的重任。
當時,他面臨的首要挑戰是用燃煤爐渣進行水泥配料。針對傳統配料材料價格高、易磨性和活性差的問題,公司決定采用價格及性能更優的燃煤爐渣進行替代。然而,由于燃煤爐渣水分大、粒度細,導致進料和入磨過程中出現了嚴重的堵塞問題。安保華迎難而上,深入現場,反復觀察喂料過程,認真分析研究。他根據堆場到入磨的空間、距離等因素,制定出新增喂料系統的可行性方案,并利用廢舊材料組織檢修人員進行安裝,極大地節約了成本。2023年4月,混合材新增喂料系統成功投用,低價燃煤爐渣得以正常使用,大幅替代了高價原料,為公司節約生產成本約90萬元,降本效果顯著。
攻堅克難,爭做降本先鋒
在成功解決燃煤爐渣配料問題后,安保華并未止步。面對水泥工序制成電耗居高不下的難題,他從系統入手,積極學習同行業先進經驗,對輥壓機、研磨體級配等方面進行優化改造,優化了兩臺輥壓機帶一臺水泥磨的運行工藝。同時,他積極響應公司開拓創新理念,合理使用水泥礦化料,降低了水泥配料成本,提高了水泥臺時產量,實現了水泥工序電耗的顯著降低。
2023年9月至12月期間,水泥工序電耗較前8個月平均下降了3.74kWh/t,取得了飛躍性的進步。
此外,安保華充分利用工業生產避峰用電政策,克服公司熟料庫小、回轉窯錯峰多以及銷售量不穩定的困難因素,合理組織水泥磨生產運行,嚴格控制回轉窯運行時全廠用電的最大需量,加強用電峰段的運行管理。通過一措施,全年為公司節約用電成本約300萬元。
2023年以來,安保華帶領部門完成了10余項技術改造和243項跑冒滴漏專項治理工作,還成功申報了預熱器節能技改項目,獲得了貴州省工信發展專項資金120萬元的支持。
成績屬于過去,奮斗方能贏得未來。在降本的道路上,安保華堅信,只有不斷努力和奮斗,金久水泥才能在高質量發展道路上越走越遠。